page_banner

Mga salik na nakakaimpluwensya sa katumpakan ng kontrol ng kasalukuyang welding ng intermediate frequency spot welder

Sa proseso ng hinang, dahil ang pagbabago ng paglaban ay hahantong sa pagbabago ng kasalukuyang hinang, ang kasalukuyang hinang ay kailangang ayusin sa oras. Sa kasalukuyan, ang mga karaniwang ginagamit na pamamaraan ay kinabibilangan ng dynamic na paraan ng paglaban at pare-pareho ang kasalukuyang paraan ng kontrol, atbp., na ang layunin ay panatilihing pare-pareho ang kasalukuyang hinang sa pamamagitan ng mga hakbang sa kontrol. Dahil ang dynamic na pagtutol ay mahirap sukatin, ang control operation ay mahirap ipatupad.

KUNG inverter spot welder

 

Samakatuwid, ang Xiaobian ay gumagamit ng patuloy na kasalukuyang paraan ng kontrol upang talakayin, at unang pinag-aaralan ang mga dahilan na humahantong sa mababang katumpakan ng kontrol sa kasalukuyang hinang. Ang kasalukuyang kontrol ng intermediate frequency spot welding machine, gamit ang regulasyon ng thyristor conduction Angle upang kontrolin ang welding current, ang China ay gumagamit ng 50Hz alternating current, ang panahon ay 20ms, ang bawat cycle ay may dalawang kalahating alon, ang bawat kalahating alon ay 10ms, na ay, ang regulation ng thyristor conduction Angle ay maaari lamang iakma tuwing 10ms. Sa mga tuntunin ng digital control, ang beat time ay 10ms.

Itong 10ms ang problema: masyadong mahaba ang beat time. Dahil ang paglaban ng bagay na hinangin ay magbabago sa pagtaas ng temperatura, 10ms oras ay sapat na upang makagawa ng isang malaking halaga ng pagbabago. Ang Anggulo ng pagpapadaloy na kinakalkula sa oras ng pagsisimula ng 10ms ay hindi na angkop para sa estado pagkatapos ng pagbabago ng paglaban, kaya ang kasalukuyang hinang ay tiyak na magbubunga ng isang malaking error. Matapos gamitin ang closed-loop control, ang Conduction Angle ng susunod na beat ay maaaring iakma ayon sa welding current na ibinalik ng feedback, ngunit ang parehong problema ay magaganap pa rin sa susunod na beat, at ang output current ng controller ay palaging lubhang lumihis mula sa ibinigay na halaga.

Mula sa pagsusuri sa itaas, makikita na ang masyadong mahabang beat time ay ang pangunahing dahilan na humahantong sa malaking error sa kasalukuyang hinang. Sa proseso ng hinang, kung ang pagbabago ng paglaban ay maaaring mahulaan nang maaga, at ang mga kadahilanan na nakakaimpluwensya ay isinasaalang-alang kapag kinakalkula ang on-anggulo, ang isang mas makatwirang on-anggulo ay maaaring makuha, upang ang kasalukuyang hinang ay mas malapit sa ibinigay halaga. Batay dito, ang feedforward control ay idinagdag batay sa kumbensyonal na kontrol, at ang feedforward control algorithm ay pangunahing upang mahulaan ang kasalukuyang pagbabago na dulot ng pagbabago ng paglaban. Kaya ang layunin ng tumpak na kontrol ng kasalukuyang hinang ay natanto.


Oras ng post: Dis-04-2023